黑龍江伊春西鋼集團為了進一步增強企業的競爭力,自入冬以來,深入挖掘燒結生產操作管理潛力,采用小塊石灰石作為溶劑進行進行燒結生產實驗喜獲成功,年可降低生產成本2300萬元。
據介紹,西鋼集團選燒分廠燒結四段根據石灰石的主要成分為碳酸鈉,屬煅燒吸熱反應,在燒結過程中釋放的二氧化碳氣體起到疏松料層的作用,可垂直提高燒結速度,液相下移快等特點結合以往生產經驗,減少溶劑配比配入小塊石灰石進行試驗,試驗中他們克服了諸多困難,最后實踐總結出按:燒結機料層厚度控制在620㎜±20㎜;混合料水分控制在7.2-7.4%;混合料溫度控制在70度左右;點火溫度1150±50度;點火負壓在5-7千帕;點火時間2-2.5分鐘;保溫時間.5-2分鐘;生產負壓12.5-14.5千帕之間;煙道溫度160-180度之間;燒結終點控制在18-19號風箱處; 燒結機機蘇1.6-1.7米/分鐘的燒結作業就能進行操作。
據了解,一噸石灰價格是370余元,而一噸小塊石灰石的價格只有56元,配入5%的小塊石灰石同時減去5%的石灰,每噸成品燒結礦可降低成本14.12元,如果每日按生產8000噸燒結礦計算,年既可降低生產成本2300萬元。且堿度、轉鼓指數等技經指標均達到合格標準,為增強企業的成本優勢奠定了堅實的基礎。
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