首秦公司軋鋼部職工立足崗位,開拓創(chuàng)新,積極推進設備備件國產(chǎn)化,向國產(chǎn)化要效益,取得了顯著成效。
軋鋼熱處理拋丸機經(jīng)過長期使用,機上原裝機內(nèi)襯板、機外艙壁護板均嚴重磨損,需要購置新備件。鑒于德國進口原機備件達30萬元,且運輸時間較長,經(jīng)過軋鋼部設備人員與設備部仔細研究,決定嘗試國內(nèi)拋丸機備件生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的襯板。經(jīng)過深入調(diào)研,他們了解到安徽一廠家可以生產(chǎn)相關襯板,并已投入國內(nèi)其他廠家使用。于是,他們與廠家積極溝通,由其先免費提供部分試用產(chǎn)品,待上機使用觀察效果后再提報采購計劃。今年3月初,試用品到廠,他們將試用品安裝于拋丸機拋丸室熱點部位,密切關注最苛刻條件下襯板的使用情況,并定期檢查。經(jīng)過兩個月的觀察使用,上機的襯板可以滿足1年的更換周期。最終,他們將襯板進行國產(chǎn)化改造,每套可節(jié)支15萬元,拋丸機“蹦料”問題得以解決,熱處理操作人員工作環(huán)境大大改善。
拋丸機進口原機輥刷每套價格70余萬元。為節(jié)省備件費用,軋鋼部熱處理點檢作業(yè)職工決定進行國產(chǎn)化改造。通過試用不同國內(nèi)廠家提供的試用品,最后選定由安徽一廠家生產(chǎn)的輥刷,其單套費用僅是進口輥刷的十分之一,在性價比方面,國產(chǎn)輥刷占絕對優(yōu)勢。但隨著輥刷的國產(chǎn)化改造,他們遇到了一些難題。國產(chǎn)輥刷絲在清理15毫米以下薄板時,易造成出現(xiàn)殘余丸料帶出問題。針對這一情況,他們多方查找資料,借鑒國產(chǎn)拋丸機設計上的優(yōu)點,在拋丸機內(nèi)加裝一套吹掃風管,將輥刷清掃后殘留的少量丸料吹掉,并直接回收至循環(huán)系統(tǒng),帶料問題得以解決。由于在機內(nèi)加裝吹掃風管,新的問題出現(xiàn)了。在吹掃丸料的同時,機內(nèi)丸料中的灰塵也被吹起,設備本體出現(xiàn)冒煙現(xiàn)象。為解決這一問題,點檢人員與設備人員聚到一起認真研究,最終決定在拋丸機清掃室加裝除塵管路,利用原機存在的三個進氣口引入除塵抽風管,將吹掃時產(chǎn)生的煙塵吸至除塵系統(tǒng)。經(jīng)過他們的不斷摸索,拋丸機鋼板清理系統(tǒng)在設備無煙塵狀態(tài)下鋼板無丸料帶出,鋼板質(zhì)量得到極大提高。
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