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基于普通車床的數(shù)控化改造設計

時間:2008年10月27日瀏覽:614次收藏分享:

1 引言

    數(shù)控機床作為機電一體化的典型產品,在機械制造業(yè)中發(fā)揮著巨大的作用,很好地解決了現(xiàn)代機械制造中結構復雜、精密、批量小、多變零件的加工問題,且能穩(wěn)定產品的加工質量,大幅度地提高生產效率。但從目前企業(yè)面臨的情況看,因數(shù)控機床價格較貴,一次性投資較大使企業(yè)心有余而力不足。我國作為機床大國,對普通機床數(shù)控化改造不失為一種較好的良策。本文針對目前國內企業(yè)現(xiàn)狀,提出簡易型經濟數(shù)控改造思路和設計方法供數(shù)控技術人員參考。

2 設計任務與總體方案確定

    C616車床主要用于對中小型軸類、盤類以及螺紋零件的加工,這些零件加工工藝要求機床應完成的工作內容有:控制主軸正反轉和實現(xiàn)其不同切削速度的主軸變速;刀架能實現(xiàn)縱向和橫向的進給運動,并具備在換刀點自動改變四個刀位完成選擇刀具;冷卻泵、潤滑泵的啟停;加工螺紋時,應保證主軸轉一轉,刀架移動一個被加工螺紋的螺距或導程。這些工作內容,就是數(shù)控化改造數(shù)控系統(tǒng)控制的對象。察看C616車床及有關資料,并且參照數(shù)控車床的改造經驗,確定總體改造方案為:

    ①對機床的改造部位是:拆掉手動刀架和小拖板裝上數(shù)控刀架;拆掉普通絲桿、光桿進給箱、溜板箱,換上滾珠絲杠螺母副;主軸后端加一光電編碼器用波紋管連接,供加工螺紋使用;
    ②數(shù)控系統(tǒng)選用江蘇東方數(shù)控新技術公司生產的NIM-9702數(shù)控系統(tǒng);
    ③驅動系統(tǒng)的設計。由于改造設計的是簡易型經濟數(shù)控,所以在考慮具體方案時,基本原則是在滿足需要的前提下,對于機床盡可能減小改動量,以降低成本。

    總體改造如圖1所示。

圖1 C616車床總體改造圖

3 機械部分設計

    縱向進給機構的改造。拆除原機床的進給箱,利用原機床進給箱的安裝孔和銷孔安裝齒輪箱體。滾珠絲杠仍安裝在原絲杠的位置,兩端采用原固定方式,這樣可減小改裝現(xiàn)場,并由于滾珠絲杠的摩擦系數(shù)小于原絲杠,從而使縱向進給整體剛性略優(yōu)于以前。

    橫向進給機構改造。保留原手動機構,用于調整操作,原有的支撐結構也保留,步進電機、齒輪箱體安裝在中拖板的后側。

    縱、橫向進給機構都采用了一級齒輪減速,并用雙片齒輪錯齒法消除間隙,雙片齒輪間沒有加彈簧自動消除間隙,因為彈簧的彈力很難適應負載的變化情況。當負載較大時,彈簧彈力顯得小,起不到自動消除間隙的作用;當負載較小時,彈簧彈力又顯得大,則加速齒輪的磨損。為此采用人工定期調整螺釘緊固的辦法來消除間隙。

    刀架的改造。拆除原刀架和小拖板,換上數(shù)控刀架。

    光電編碼器與車床主軸之間用彈性元件聯(lián)結,具體用波紋管聯(lián)結。

    縱、橫向齒輪箱和絲杠全部加防護罩,以保持防塵和機床整體美觀。改造后的橫向進給系統(tǒng)如圖2所示。

圖2 橫向進給系統(tǒng)圖

4 數(shù)控系統(tǒng)簡介及I/O連接

    NIM-9702數(shù)控系統(tǒng)特點及主要技術指標:

    (1)是以單片機為核心的兩坐標聯(lián)動經濟型數(shù)控系統(tǒng);
    (2)圖形跟蹤CRT顯示;
    (3)最小輸出增量:X軸0.005,Z軸0.01;
    (4)具有直線、圓弧、螺紋插補和間隙、刀具補償功能;
    (5)程序輸入方式:鍵盤、RS-232C;

    NIM-9702數(shù)控系統(tǒng)I/0接口主要實現(xiàn)與編碼器接口、步進電機控制接口、數(shù)控刀架接口和開關量輸入輸出接口。

    主軸編碼器反饋信號接口。9芯D型插座,接受主軸編碼器的頭脈沖、碼道脈沖,所選編碼器每轉脈沖應為1200P或2400P。

    X軸、Z軸及主軸控制接口。15芯D型插座,用來控制X軸、Z軸步進電機的運動和主軸的轉速。

    開關量輸入輸出接口。37芯D型插座,開關量輸入輸出類型:①冷卻液控制口;②輔助輸入輸出口;③刀架控制信號;④主軸控制信號;⑤主軸換檔控制口;⑥超程信號輸入口;⑦回零信號輸入口。

    RS-232通訊接口。9芯D型插座,用于連接RS232C接口的計算機或外部設備。

5 驅動系統(tǒng)改造設計

    (1)步進電機驅動模塊選擇及控制設計

    步進電機驅動模塊選杭州中達電機廠生產的型號為ZD-HB2068驅動模塊,該驅動模塊采用恒相流、變脈寬PWM調制、全功率MOS管組成驅動橋,動態(tài)性能好,可靠性高,其控制電路設計如圖3所示。

圖3 驅動電路

    圖中CP控制脈沖輸入(來自于數(shù)控系統(tǒng)的工作指令);CW/CCW旋轉方向指令輸入,接高電平改變方向;F/H步距角切換指令輸入,高電平為1.50;TIM為相原點輸出指令端;RES清零端。

    (2)主電路設計

    主軸變速以及正、反轉控制采用變頻器調速控制,數(shù)控刀架正、反轉通過改變電路相序來實現(xiàn),電路設計如圖4所示。

圖4 主電路

    (3)主控電路設計

    主控電路完成數(shù)控系統(tǒng)、主軸電機、數(shù)控刀架以及驅動系統(tǒng)供電控制。電路設計如圖5所示。

圖5 主控電路

6 結束語

    該數(shù)控車床自改造后投入我校實習工廠以來運行正常,沒有出現(xiàn)大的故障,它一方面承擔學生數(shù)控操作實習,另一方面擔任生產加工,對企業(yè)普及數(shù)控化將具有很大的推動作用。

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