在設備制造過程中,我們共同到設備廠家進行監造,對不合格的產品及時要求返工,避免了不合格產品進入下道工序,這樣確保了設備制造過程中的質量。在設備安裝過程中,我們逐道工序按照標準驗收,確保了設備安裝質量。盡管如此,在生產過程中仍發現了一些影響設備運轉率的因素。針對這些問題,我們及時提出整改方案,使問題得到盡快解決,提高了設備運轉率。具體措施如下:
1球磨機隔倉板的改進球磨機隔倉板為雙層隔倉板。由于此種隔倉板托架少,竄動量大,故穩定性差,多次造成隔倉板脫落形成鋼球混倉而停產檢修。為此我們將其改成了單層隔倉板。它結構簡單、穩定性強。改造后經5個月運行未發生一次故障。
2球磨機電機軸瓦潤滑的改進3m×11m磨機主電機軸瓦冷卻形式為油池潤滑,散熱性差。尤其在夏天環境溫度較高時,容易因軸瓦溫度高計算機自動控制停機。我們利用電機附近減速器的稀油站,把潤滑形式改為強制潤滑,利用潤滑油流動帶走熱量,降低軸瓦溫度,再利用稀油站的冷卻水降低油溫。
3鏈式輸送機導軌的改進FU350鏈式輸送機上、下導軌耐磨性較差,每運行3~4個月需要換一次,既浪費資金又影響運轉。我們將其改成輕型鋼軌,改造后,正常運行至今已6個多月。
4斜槽的改進空氣輸送斜槽由于入料和輸送方向存在一定角度,且物料流動速度較快,其殼體磨損快,易漏料。我們在殼體內加裝了襯板,提高耐磨性。
5螺栓的緊固由于顎式破碎機和水泥球磨機等設備振動較大,各種連接螺栓經常松動脫落造成停機。為此我們選用新型的密封防松涂料(如樂泰膠等)涂在連接件上,防止各種螺栓松動脫落,提高球磨機設備運轉率。采用上述措施后,設備運轉率由改造前的83%提高到現在的94%,既降低了各種維修成本,又提高了產量,取得了良好的經濟效益。
陶粒旋窯: hxjq/54
業務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網 - 全面、科學的機械行業免費發布信息網站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號