由于烘干機(jī)在設(shè)計之初用的是比較常見的燃燒室對其進(jìn)行加熱,但是燃燒室一直采用人工操作,工人勞動強(qiáng)度大,燃燒室燃燒不穩(wěn)定,燃料不完全燃燒損失大,爐溫經(jīng)常波動,清渣、撥火時尤甚,因此導(dǎo)致烘干機(jī)產(chǎn)量低、質(zhì)量不穩(wěn)定,單位煤耗也高。為了改變這種現(xiàn)狀,對該設(shè)備的燃燒室、筒體、排風(fēng)機(jī)和收塵裝置進(jìn)行了一系列的改造。
首先對燃燒室進(jìn)行改造,原來的燃燒室爐膛長2.4米、寬1.5米、高1.9米。另混合室容積為6.3米3。安裝了磨煤噴煤機(jī)后,在爐門旁側(cè)上方開一孔,安裝拔梢噴嘴,噴嘴粉試燒成功后,爐溫大增。但出現(xiàn)新問題,即烘干機(jī)前端過熱,筒體甚至被燒紅,烘干機(jī)與燃燒室結(jié)合處朝外跑煙塵。后停機(jī)在混合室內(nèi)加砌一道留有φ1.2米噴火孔的隔墻,情況才有所好轉(zhuǎn)。跑出。另外,原有鑄鐵爐門尺寸較小,遇有焦結(jié)性強(qiáng)的煤,燃燒后在爐內(nèi)結(jié)焦成大塊:清理較為困難。故這次改造:①將燃燒室擴(kuò)大成為前后兩室,并適當(dāng)增大混合室容積。前室保留現(xiàn)有爐排和鼓風(fēng)機(jī),供點火或人工操作用,后室擴(kuò)大,讓煤粉在其間與熱空氣混合并充分燃燒,后然燒室與混合室之間的隔墻上留有中φ1.0米的噴火孔。為防止姻氣從擋火圈中跑出,噴火孔中心比烘干機(jī)中心低0.25米。另外在護(hù)側(cè)加開兩個清渣門,安裝內(nèi)襯時火磚的拉打,以便清造。改后燃燒室長3.44米,前室寬1.5米、后室寬2米,前室高1.9米、后室高2。9米。
其次對烘干機(jī)筒休的改造:由于該烘干機(jī)的筒體使用時間較長,有些部位已經(jīng)不能再用,故除重新制作簡體外,還作了下列改造;①改進(jìn)進(jìn)料螺
旋,加大螺距,防止混粘土堵塞。②機(jī)內(nèi)揚(yáng)料板除冷端第一圈采用180°直板外,其余均采用90°,135°和180°三種角度的揚(yáng)料板混合錯裝,以消除機(jī)內(nèi)料幕空洞,增加熱交換能力。
最后對排風(fēng)機(jī)和收塵裝置的改造;①將原來的風(fēng)機(jī)增大二個型號,風(fēng)量也隨之增大;②保留二級水收塵,取消室外旋風(fēng)收塵器,在室內(nèi)并聯(lián)安裝三臺回流式旋風(fēng)收塵器,縮短了管道距離。③在濕粘土下料管末端安裝舌形擋板擋風(fēng),防止煙塵和水蒸氣倒出管外。
以上三個方面就是對φ1.5×15m烘干機(jī)進(jìn)行的全面改造,改造后的烘干機(jī)產(chǎn)量比原來增加4噸/時,提高114%,燃煤的消耗從原來的53千克/噸粘土下降為35千克/噸粘土。很好的達(dá)到了低能耗高產(chǎn)量的效果。