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如何提高機(jī)床工作精度

時間:2009年12月16日瀏覽:386次收藏分享:
нс212лф1鏜銑機(jī)床是我公司90年代從俄羅斯進(jìn)口的大型設(shè)備(主軸直徑220mm),機(jī)床投產(chǎn)后,Y軸(主軸箱上下移動)一直達(dá)不到加工精度,主要有以下問題:
  1. 加工孔時,孔的中心高與要求的中心高偏差大,有時竟達(dá)1mm。
  2. 加工深孔時,所加工孔軸心線傾斜,平行度達(dá)不到要求。

 
1.立柱 2、3、5.夾緊塊 4.立柱導(dǎo)軌面B 6.立柱導(dǎo)軌面A 7.減壓閥 8.單向閥 9.電磁換向閥 10.主軸箱
圖1 機(jī)床Y軸夾緊機(jī)構(gòu)控制原理圖
 
1.塞鐵 2.改進(jìn)的夾緊塊
圖2 改進(jìn)后的Y軸夾緊機(jī)構(gòu)控制原理圖
 
1.夾緊塊本體 2.夾緊導(dǎo)軌 3、6.活塞 4、5.銅墊板
圖3 夾緊塊結(jié)構(gòu)
針對這兩個問題,技術(shù)人員曾對機(jī)床各導(dǎo)軌水平度和垂直度進(jìn)行了調(diào)整,效果不明顯。為此,筆者對操作者裝夾和校調(diào)工件進(jìn)行了現(xiàn)場觀察和分析,發(fā)現(xiàn)操作者在機(jī)床Y軸放松情況下(便于主軸箱上下移動)校調(diào)工件,校調(diào)好后,將Y軸夾緊進(jìn)行加工。這一現(xiàn)象引起筆者的注意。于是在Y軸夾緊后,讓操作者再回到基準(zhǔn)面進(jìn)行校核,發(fā)現(xiàn)機(jī)床主軸“上翹”了0.8mm。這說明Y軸夾緊引起了主軸偏移。機(jī)床Y軸夾緊機(jī)構(gòu)控制原理如圖1所示,其中電磁換向閥9控制Y軸夾緊與放松,減壓閥7調(diào)節(jié)Y軸各導(dǎo)軌的潤滑壓力。夾緊塊2、3、5對主軸箱3個方向夾緊。通過受力分析可知,夾緊塊3對主軸偏移影響最大。
進(jìn)一步研究,又發(fā)現(xiàn)主軸箱設(shè)計(jì)有一套平衡機(jī)構(gòu),當(dāng)主軸滑枕(W軸)向外移動時,主軸箱重心也隨著前移。為了防止主軸“傾頭”,主軸箱上前端吊掛鋼絲自動收緊,其收緊力與機(jī)床主軸滑枕(W軸)位移量成正比,使主軸箱有“上翹”的趨勢,從而消除主軸滑枕下垂對加工精度的影響。由此來看,主軸箱與立柱導(dǎo)軌結(jié)合面A、B必須有一個合理的間隙,才能實(shí)現(xiàn)平衡機(jī)構(gòu)的補(bǔ)償功能。當(dāng)機(jī)床Y軸夾緊后,夾緊塊3(位于主軸箱頂部)使主軸箱與立柱之間產(chǎn)生一個作用力,又由于主軸箱與立柱在作用力方向有間隙,從而使主軸箱在Y軸夾緊后出現(xiàn)“翹頭”現(xiàn)象。
為了解決此問題,筆者對機(jī)床Y軸夾緊方式和潤滑作出以下技術(shù)改進(jìn)(圖2)。
  1. 拆除夾緊塊3,其間安裝楔形塞鐵,調(diào)整塞鐵使主軸箱與立柱導(dǎo)軌之間留有合理間隙。
  2. 在主軸箱上設(shè)計(jì)了一套夾緊塊,安裝位置如圖2所示,夾緊塊的結(jié)構(gòu)見圖3。該夾緊塊采用雙面夾緊方式,其中夾緊導(dǎo)軌安裝在機(jī)床立柱上,其工作原理是通過夾緊塊中左、右5個活塞在壓力油的作用下,推動銅墊板使其壓在夾緊導(dǎo)軌上,從而達(dá)到夾緊的目的。
    夾緊后產(chǎn)生有效的作用力為
    F=10pmPD2/4
    式中:F——夾緊后產(chǎn)生的有效作用力,N
    ?——銅墊板與夾緊導(dǎo)軌之間的摩擦系數(shù),取?=0.19
    P——夾緊塊中的壓力油工作壓力,P=2MPa
    D——活塞直徑,D=80mm
    通過計(jì)算得出夾緊后產(chǎn)生的有效作用力為19000N,而原夾緊機(jī)構(gòu)產(chǎn)生的有效作用力為16000N,顯然滿足機(jī)床的夾緊要求。通過受力分析,改進(jìn)的夾緊塊夾緊后使主軸箱在水平方向無作用外力。因而達(dá)到了改進(jìn)的目的。
  3. 改進(jìn)了機(jī)床Y軸的潤滑油路(圖2),使Y軸始終有油潤滑,主軸箱與立柱導(dǎo)軌面之間保持穩(wěn)定的油膜剛度,減少了主軸箱夾緊后對機(jī)床精度的影響。另外還增設(shè)了主軸箱對立柱導(dǎo)軌面A、B的潤滑油路,以減少這兩導(dǎo)軌面的磨損。
改進(jìn)后當(dāng)機(jī)床的W軸、Z軸都伸出到最大極限位置時,夾緊Y軸,測得主軸向上僅偏移了0.01mm左右,可保證零件的加工精度。

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