液壓機安裝調試時的故障分析與處理
液壓機安裝調試時的故障分析與處理(1).垂直缸差動速度緩慢 1.故障現象 垂直快進工步中,垂直缸上升速度太慢,整個壓塊過程約45s 2.原因分析 在水平后退工步只有小泵工作,在垂直快進工步時出現高低壓合流導致插裝閥打不開,大泵流量 不能切入 3.解決方案 在壓塊工藝過程中不同動作的工作壓力差別很大,既要滿足低壓時大流量以實用快進快退的工藝 要求,又要滿足高壓工進的要求,所以雙泵供油時要實現壓力匹配,因此要采用小泵二級調壓裝置,即插裝閥 蓋板和電磁換向閥替換形式,經改進過后系統工作正常 由于二通插裝閥是一種壓力控制元件,應注意防止壓力干擾,在設計時必須充分掌握整個工作循環中每個支路 中的壓力情況和變化以及每個插裝閥的上下差壓,尤其注意分析各動作轉換時過度過程中的壓力變化的影響。 特別是對于采取控制油內部供油形式的液壓系統更為重要,要重視先導回路中梭閥和單向閥的運用。 公司主要生產各種規格型號液壓機(四柱液壓機、單臂液壓機、龍門式液壓機、框架液壓機)及搖臂鉆床、鉆銑床、刨床、鏜床、車床等。在技術開發和產品設計方面,多次派員出國學習和考察,了解和掌握國外同類產品的先進技術,從而使企業的主導產品始終處于國內先進水平,目前我廠已成為國內鍛壓機械行業的主導企業,多種產品的國家行業標準由其負責起草和制訂。 (2)垂直缸差動過早停止 1.故障現象 垂直快進工步中,差動停止過早,加壓上升工步提前開始,使得壓塊周期變長,也不利于節能。 2.原因分析 該工步中壓力繼電器,初調直為5MPA 作為垂直差動停止的信號,隨之進入加壓上升工步。管路中壓力波動,使噪聲壓力超過5mpa而使壓力繼電器發信號,差動上升未達到預定位置便開始加壓上升。 3.解決方案 在plc程序中延時濾波環節,判斷是否是噪聲信號;設置阻尼器進行濾波;由于壓力波動是小泵的高壓引起的,采用二級壓力調節,實現壓力匹配,使快進過程中小泵調定壓力位低壓,與大泵壓力一致,就可以防止高低壓合流沖擊問題,即可排除故障。 滕州大器重工專業,專注液壓機,生產、銷售,一體化,是廣大客戶最好的選擇,公司資金雄厚,質量信譽全國領先。咨詢電話:0632-5979066 |
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