關于水泥粉磨設備的除塵器的選型:
除塵器選型不當。首先除塵器處理風量偏低,根據煤磨容積、煤的易磨性和煤粉細度及磨內鋼球填充系數計算,粉磨要求風量為:VF= 19716m3/h(計算公式略)。按烘干要求的風量為:Vc= (0.85 -1.1)VF.取vc= VF= 19716m3/h,因此要求磨機排風量(包括10%儲備能力)V風機=1.lVF= 21688m3/h,人于實配風帆的風量(20100m3/h)。顯然排風機及除塵器的處理能力偏低。由于原設計選用除塵器及排風的處理能力偏低,除塵器過濾風速偏高,而除塵器排風機能力不足,又使除塵器內呈正壓操作,反吹清灰強度降低,使濾袋表面積灰嚴重,影響了濾袋通風,增加了除塵阻力,反過來又影響了除塵器的處理能力,從而使濾袋壽命大大降低,排放濃度嚴重超標。
除塵器濾料材質不合適,原除塵器濾料采用抗靜屯針刺氈濾袋,不防水防油。而我公司原煤水分大,廢氣中濕含量高,進除塵器氣體溫度低,易引起結露,不僅增加了阻力,也降低了除塵效率。
工藝流程的改造。取消了循環風管和磨機排風機;加大了除塵器及除塵排風機的處理能力,系統的風量由除塵器后的排風機控制,避免了原系統存在的風機嚴重磨損問題,提高了系統的通風能力,簡化了了流程和生產操作,確保了整個系統均處在負壓狀態下操作,提
高了系統的操作穩定性。
更換煤磨除塵器。除塵器改用大規格的微震式脈沖除塵器,回灰由螺旋輸送機直接入煤粉倉。除塵器采用外過濾、離線分室清灰方式,濾料采用防油、防水、抗靜電及防爆型的針刺氈濾料,除塵效率可達到99.9%以上。
管道防爆裝置的改造。將細粉分離器出口到除塵器的風管改造成帶防爆裝置呈“人”字型的管道,并保持與水平面形成70°夾角,防止管道積灰。