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怎樣改善水泥粉磨系統的生產效率

時間:2013年08月15日瀏覽:146次收藏分享:

    降低第一道隔倉篦板孔寬度和通料面積
    1995年9月份測定水泥粉磨站篩余曲線,從中得出結論,第一倉后半部分曲線太平,從1m處開始篩余值變化不大,說明此區域粉磨效率差。據相關資料介紹,開流磨機的球料比在6左右時粉磨效率較高。測定得出第一倉平均球料比為6.64,說明球料比稍大,而觀察磨內后半倉存料量明顯偏少,說明后半倉的球料比>6.64。球料比大,物料流速就快,粉磨效率就差,要降低球料比,就要增加存料量,篦板的通料面積就應降低。測定還發現第一道隔倉篦板孔寬為8m,分析認為,篦孔太寬,不利于發揮篦板對物料的篩析作用,當然篦孔寬度也是影響通料面積的一個因素。
    1997年10月,為了能穩定生產P0525R水泥,首先在l號磨上開始采取降低第一道隔倉篦板通料面積的措施,使其從原來的7.94%下降到4.62%,具體做法是用鋼筋將部分篦孔焊住,這一措施取得明顯效果。10月份525R臺時產量達22 .8t,比9月份的20.7t提高2.lt,水泥質量更加穩定:為此于每底開始將此措施逐步推廣到其他4臺磨上,通料面積控制在4%-6%之間,此后磨機的產質量都有明顯提高,臺時產量提高幅度在1t以上。1998年下半年,開始著手降低第一道隔倉篦板孔寬度,同時也注意到篦孔寬度對通料面積的影響,要求將篦孔寬度從原來的8 - lOmm降到4-6mm。從1998年底開始,磨機達到29t/h的設計產量,水泥細度值下降。
    降低二倉球徑和三倉段徑  為了進一步提高磨機臺時產量,從1998年下半年同時調整研磨體級配。首先研究一倉級配。經測定2號磨一倉原平均球徑為81 .9mm,其他磨同2號磨相近。曾經嘗試將一倉平均球徑向卜增大到85mm,向下降到79mm,但效果均不如原來,所以我們認為一倉原來平均球徑較合適。于是測定二、三倉原級配。由于5臺磨二、三倉級配接近,于1998年9月份抽查測定了2號磨二倉球級配。測定方法采用抽樣法,即在磨內不同位置隨機取少量球、段混合,用游標卡尺測定樣本球段的級配,然后推算出整倉球、段級配。
    改善4號和5號磨通風
    1994年至1997年間,4號和5號磨臺時產量在5臺磨中最低,年平均臺時產量僅25 - 26t.比1號、2號、3號磨平均臺時低2t以上,原因很明顯,兩臺磨收塵器工作狀況差導致通風不良。下面對5臺磨收塵器作簡要介紹。1-4號磨原配收塵器是同磨機一起于50年代從德國進口的,為中部機械振打F-1 20袋收塵器,過濾面積為203㎡,由于清灰不佳,系統阻力較大,工況風量8000 - 11OOOm3/h,三倉風速為0.65 -0.75m/s,能滿足通風的最低要求(開流磨最后一倉風速要求為0.7-,1.2m/s。排放濃度一般在100 - 300mg/m3(標),達不到環保要求。為了環保的需要,同時改善磨機通風狀況,于1993年試將4號磨收塵器換為脈沖噴吹式袋收塵器,然而該收塵器設備制造精度差,工作狀況還不如原收塵器,磨內風量僅6000m3/h,嚴重影響了粉磨效率。5號磨原配收塵器為二級,一級為旋風收塵器,二級為4㎡的臥式電收塵器。原來5號磨收塵器系統工作良好,從1995年開始,設備故障增多,收塵器工作不正常,使管道頻繁積塵,系統風量大幅度下降,磨內風量達不到8000m3/h。

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