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試壓泵選錯后的處理方法案例解說
1 電動試壓泵的基本結構
該大流量試壓泵只有一端承受出口高壓,無需拆卸管路,高溫變化對泵影響小。其葉輪 為單吸閉式結構,共11級,高效區長,可滿足較長區域內泵高效運行,抗氣蝕性能好。 兩端支撐為滑動軸承,帶壓潤滑,軸向力由設泵出口側的平衡鼓和推力軸承平衡。軸封采用機械密封,采用換熱自沖洗冷卻。
2存在問題
合成氨裝置中有2臺高壓鍋爐給水泵3DSY電動試壓泵(簡稱1)和3DSYB電動試壓泵(簡稱2)),正常情況下1開1備。設計為3DSY電動試壓泵運行,3DSYB電動打壓泵備用,設置為自啟。自2005年以來,由于3DSY出口壓力、流量不足,不能滿足生產需要,改為3DSYB為主運行。由于3DSY長期處于停用狀態,若維護保養不當,很容易造成透平生銹,屆時只有單泵運行,一旦跳車,會影響生產。
3 試壓泵打壓不足原因
現場檢查發現,造成試壓泵打壓不足的原因是:在長期使用中,泵入口筒體處表面被介質沖刷腐蝕,起不到密封作用;泵內件與筒體間的O形密封圈已老化,使介質從泵出口泄漏至人口。
4 修復措施
由于試壓泵筒體拆裝不便,對中也比較麻煩,所以對筒體受到沖刷腐蝕處進行現場補焊,然后進行現場人工光刀處理,其它部件不動,泵內件不解體。在采用專用夾具光刀處理后,再在刀具表面纏繞砂紙進行表面拋光處理, 終使各點尺寸偏差小于0.1 mm。然后在泵內件與筒體接觸面之間加厚度為2 lnnl的鋁墊子,保證內件與筒體可以充分密封,同時更換內件與筒體間的O形圈。
修復效果
試壓泵體回裝完畢后對泵進行試壓。試壓時,泵出口壓力18 MPa,其它指標都達到設計要求,泵運行平穩,無雜音,無異?,F象。
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