煤泥烘干機調試初期,粉煤灰秤出現下料不穩,造成了生料質量的波動,經分析,問題出在粉煤灰回轉下料器密封上,調整后下料穩定;調試初期,由于該系統沒有設計熱風爐,考慮到4種物料平均水分不高,煤泥烘干機調試時且工廠嚴格控制進廠原料水分,因此在沒有熱風源的情況下,進行煤泥烘干機帶負荷運行,出磨生料水分在0.3%~0.5%,符合入均化庫≤1%的要求;對水分大的鐵粉使用無阻下料器,采用變頻調速電動機控制,可以有效地防止堵塞;當選粉機變頻電動機轉速給定在26~35Hz時,考慮到避開此頻率范圍生產能夠正常運行,工廠決定暫時不進行廠房框架外加固,將轉速給定在23~24.5Hz;2003年12月23~25日多次因滑履軸承溫度高而停磨進行降溫處理,后將中卸密封罩密封調整、設備冷卻水管道和稀油站過濾器清理后運行恢復正常,軸承溫度在60℃以下;粉煤灰、砂巖、鐵粉庫以及原煤倉內設高分子襯板,其具有耐磨性和抗沖擊性,極低的摩擦系統,要注意的事項能防凍和防粘結堵塞。
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